電動機在運行中,出現軸伸端軸承溫度急劇升高、軸承油蓋變色,并伴有焦煳味煙氣冒出的情況。運行值班人員停機后檢查發現,電動機軸伸端軸承燒毀,與電動機轉子抱死。
原因分析
(1)檢修人員未對軸承走外圓的缺陷進行處理,導致軸承在長期運行后發熱、燒毀。
(2)檢修人員未能及時對電動機進行加油維護。
按規程要求,此電動機的補充加油周期為2000h;清洗軸承、更換潤滑脂的周期為1年。但在2年多的運行中,只補充加油一次,且未更換過潤滑脂。由于電機運行環境較差,加之長期運行,使油質變差、軸承缺油,造成軸承燒毀。
(3)該電動機軸承加油時,正好處于冬季,氣溫較低,潤滑油硬度增加。由于加油操作方法不當,致使油脂不能充分進入軸承內部,起不到良好的潤滑作用,造成軸承燒毀。
(4)運行人員在發現電動機有發熱現象后,不是及時用就地事故按鈕緊急停運故障設備,而是先向領導匯報,再停運設備,延長了事故處理時間,造成事故擴大。
預防措施及解決方法
(1)更換電動機兩端軸承、軸伸端軸承室及內、外側油蓋,并對磨損的電動機轉子軸進行修補。
(2)制定《電動機軸承加油維護工作條例》,重新明確和強調電動機軸承的補充加油和大修周期。
(3)組織檢修人員進一步學習電動機維修規程,提高業務技能。強化設備維護的組織管理。同時要求,在冬季對運行設備補充加油時,應適當對電動機軸承油蓋加熱,以使新潤滑脂能充分進入軸承內部。
(4)在對設備的運行管理上,要求對出現異常(發熱、有異音、震動)的設備加強運行監視,并及時對設備進行停運維護。
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